标王 热搜: 砂浆王  胶黏剂  防火涂料  建材  胶粉  增稠剂  砂浆  建筑胶粉  外墙涂料  防水涂料 
 
 
 
当前位置: 首页 » 公告中心
蓄热式加热炉炉衬浇注料的研制与应用
 [打印]添加时间:2018-10-17   有效期:不限 至 不限   浏览次数:5

  20世纪90年代,我国开发、应用了蓄热式连续加热炉,进而使钢铁企业的低热值燃料得到了高效利用。但同一般的轧钢加热炉相比,蓄热式加热炉的燃烧方式、换热方式、换热介质等方面都发生了重大变化,炉型结构也因之发生了变化,造成蓄热式加热炉炉墙内通道较多、结构复杂、施工与烘烤困难等一系列问题,导致工作衬密闭性与综合整体性差,炉衬与烧嘴区域耐火材料在使用中易开裂破损。此外,蓄热式加热炉的高温烟气与高温预热燃烧介质均从烧嘴本体流通和成对烧嘴间频繁换向燃烧的工作条件,极易导致炉衬与烧嘴区域耐火材料出现热震裂纹、热应力疲劳破损和烧嘴喷口变形。

  武钢条材总厂大型分厂蓄热式加热炉炉衬与烧嘴采用普通高铝浇注料整体浇注成型,但在使用中存在烧嘴喷口变形、烧嘴与炉衬开裂甚至结构剥落、炉墙串气冒火等问题,导致对炉衬与烧嘴破损部位的灌浆修复频繁,甚至停炉检修,增加了加热炉维护工作量与维护成本,影响了加热炉的作业率及蓄热式燃烧技术的经济性。为此,研究者研制了一种微膨胀、抗热震与抗高温蠕变性能较好的蓄热式轧钢加热炉炉衬与烧嘴整体浇注料,并在实际应用中取得了良好的使用效果。

  试验研究

  原材料选择。研究者从材料使用性能、成本方面综合考虑,采取以下措施:一是选择杂质含量不超过2%的优质高铝矾土熟料为大骨料,以免原料中含有较多的杂质,在高温过程中产生低熔点物质,致使浇注料的荷重软化温度降低,影响浇注料的高温使用性能,导致烧嘴在工作过程中变形、工作性能下降。二是选择烧结莫来石为细骨料和粉料,利用莫来石组织结构好、蠕变率低、热膨胀小、抗热震性好和抗化学侵蚀强等优点,改善浇注料的线变化率、热震稳定性能、抗侵蚀性能和抗高温蠕变性能,提高浇注料的高温抗压强度。三是选择红柱石、蓝晶石为膨胀材料,利用红柱石、蓝晶石在高温下莫来石化过程中的体积膨胀效应,改善浇注料的高温烧后线变化,提高浇注料热震稳定性。四是选择致密刚玉细粉、α-Al2O3微粉、硅微粉为微粉材料,在提高浇注料密实度的同时,利用α-Al2O3熔点高的特性提高烧嘴浇注料的耐火度,利用粉料和骨料在高温条件下的烧结,生成莫来石和二次莫来石,在改善浇注料线变化率的同时,提高浇注料的综合力学强度和高温性能。此外,研究者加入少量的Al-80水泥为结合剂,利用其快硬高强、耐火等特点,改善浇注料的中低温结合强度;加入多晶氧化铝纤维为增强、增韧材料,加入防爆纤维为防爆剂,进一步提高浇注料的结合强度和热震稳定性能;以六偏磷酸钠、FS20为高效复合分散剂(减水剂),改善浇注料的施工性能。

  试样制备与性能检测。研究者根据蓄热式加热炉的实际使用条件要求,通过上述原材料选择分析,进行了浇注料的配方设计。他们根据配方进行配料,制成40mm×40mm×160mm大小的标准试样,自然养护2天后在110℃下烘烤24小时,再分别进行1100℃×3h、1300℃×3h和1450℃×3h的热处理;按常规方法检测热处理后试样的体积密度、烧后线变化率、常温抗折强度与耐压强度,按YB/T 376.1-1995的1100℃水冷法检测试样的抗热震性,按GB/T 5073-2005标准检测试样的荷重软化温度。他们还通过不同配方试样热处理后的综合性能对比分析,进行了配方的优化,确定了符合加热炉使用要求的浇注料配方。他们根据确定的配方进行了标准试样的制备、热处理和性能检测,同时对其微观结构、骨料与基质结合状况等进行了岩相分析。

  结果与分析

  相比普通高铝浇注料,研制的浇注料具有更优的综合指标。研制浇注料的烧后线变化情况表明其具有微膨胀性,可有效防止炉衬与烧嘴的收缩裂纹;1100℃下水冷次数达25次,表明浇注料的热震稳定性较好,可减少烧嘴部分耐材的热震开裂;高温荷重软化开始温度大于1400℃,高于加热炉最高使用温度,可避免炉衬鼓肚与烧嘴喷口变形问题,延缓烧嘴使用性能的劣化。

  研制的炉衬与烧嘴整体浇注料颗粒组成合理,分布均匀,低温热处理后的试样中骨料与基质结合紧密,保证了浇注料的低温力学强度;试样从1100℃开始烧结,产生了少量的细裂纹和气孔,细粉颗粒边缘部分熔融,骨料与基质结合较好,无明显裂隙;试样在1300℃时部分烧结,在1450℃下烧结较完全,骨料颗粒上的裂纹减少,基质完全烧结,产生的熔融物部分填充了骨料颗粒上的裂隙,保证了浇注料的高温强度。

  因此,研制的浇注料综合性能优良,能够满足蓄热式轧钢加热炉炉衬与烧嘴全炉整体浇注的使用要求。

  工业应用

  研制的蓄热式加热炉用炉衬与烧嘴整体浇注料在武钢条材总厂大型分厂1号双蓄热式加热炉进行了浇注应用。对施工过程与应用过程的跟踪结果表明,研制的浇注料具有良好的浇注施工性能;研制的浇注料在使用12个月后,加热炉炉墙表面的温度分布正常,没有出现炉墙串气冒火、钢板烧红与变形等现象,说明研制的浇注料施工、使用状况良好,没有出现明显的炉衬与烧嘴开裂、剥落等问题,与以前3个~6个月就要进行炉衬小修或灌浆修补的状况相比,研制的浇注料的使用寿命延长了1倍以上,不仅减少了炉衬裂缝灌浆修补与加热炉停炉检修次数,同时降低了加热炉浇注料、修补料消耗与维护成本。

综上所述,研制的蓄热式加热炉炉衬与烧嘴整体浇注料具有微观组织结构合理、中高温烧结结合状况良好、力学强度高、线变化率与热震稳定性优、荷重软化开始温度高等优点,综合理化性能优良。研制的浇注料的施工性能良好,在免维护条件下使用寿命延长1倍以上,大于12个月,有效减少了炉衬与烧嘴维护的工作量,降低了加热炉浇注料、修补料消耗与维护成本。

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Processed in 0.167 second(s), 28 queries, Memory 1.88 M
 
收缩
  • 电话咨询

  • 13603898389
  • 18603894949